品質向上
- バフ粉など異物除去済み証明のため、電解研磨証明書をご提出
- 溶接構造の形状変更により、ステンレスホッパーの強度向上を実現!
- パイプへの隅肉溶接からバーリング加工&突き合わせ溶接に変更することで、高精度な4連シュートを製造可能に!
- バーリング加工による配管溶接の品質向上
納期短縮
コストダウン
- 市販品のステンレスタンクに追加工でコストダウン
- ホッパー・シュートへの溶接方法変更により、工程数を3工程から1工程に削減!
- 鉄材からSUSに材料変更することでコストダウン
- コの字形状部品は溶接からベンダー加工に変更して部品点数削減
- アングル形状は定尺材への追加工から板材のレーザー加工に変更してコストダウン
- バフ研磨をバイブレーション仕上げに変更することでコストダウン
- ジャケットタンク用溶接ピンの形状変更
- 手すりはパイプ+エルボからパイプベンダーの一体加工でコストダウン
トラブル防止
- ステンレスタンクのリークチェックで、溶接部の気密性を保証!
- 投入物の落下面を考慮した、偏心ホッパーの溶接箇所変更
- 分割された大物製缶を簡易的に仮組することでトラブル防止
- スタッドボルト欠落防止 溶接で補強を入れることを提案
- 裏波溶接による液溜まりや異物混入の防止
- ビードカットによる不要物の沈着などのリスク低減